下半年以来,面对严峻市场形势,河北钢铁集团舞钢二炼钢厂不等不靠积极探索,不断从设备改造、技术革新中发现新的降本点,通过对电炉备用补炉罐实施技术改造,合理再利用,不仅有效优化了电炉冶炼工艺,且年可降低综合成本近千万元。
近年来,随着电炉冶炼技术的发展,喷碳装置开始在电炉炼钢中得到越来越多的应用,二炼钢厂4号电炉一直使用皮带机加碳粉,这种加碳粉方式的弊端是:碳粉只加到钢水表面,入炉很不均匀,使得碳粉使用量大且回收率低,冶炼中造渣不理想,容易出现炉门口跑钢,造成钢水收得率低,钢水过氧化、出钢条件差等问题,进而使钢水质量不稳定,影响后部精炼工艺。
针对上述问题,该厂发动职工集思广益,最终采纳了炼钢车间提出的改造备用补炉罐为喷碳罐的合理化建议。经过不懈努力,喷碳装置改造成功。投用一个半月来效果良好,据统计,4号电炉使用喷碳装置后,钢铁料消耗降低8.2kg/t,综合电耗降低23.83kwh/t,碳粉消耗降低1.08kg/t,脱氧剂消耗也有所下降。
据悉,国外同类喷碳设备价格昂贵,每台造价近百万元,且喷碳量过小,每分钟低于30kg。而4#炉喷碳装置的成功改造,不仅替代了进口节约了资金,而且设备性能更加完善,喷碳罐每分钟喷碳量能达到80kg,价格又远远低于同类设备。它的投用不仅提高了工作效率,稳定了冶炼工艺,且大大降低了成本,年可降低成本近千万元。