截至今年6月份,河北钢铁集团舞钢提前半年完成国家要求的"十一五"节能总量,累计实现节能总量14.4万吨标煤,超出节能计划目标4.4万吨标煤。吨钢综合能耗由2006年的262千克标煤下降到现在的193.5千克标煤。
通过加强精细化管理助推节能减排。舞钢公司健全了组织管理体系和指标考核体系,成立了以主要领导为组长、副组长的节能减排领导小组,统筹安排全公司的节能减排工作;建立了节能减排例会制度,修订完善了节能减排指标考核体系,强化对节能减排工作的管理。目前,舞钢已形成了领导重视、指标到人、考核严密的管理网络,极大地推进了节能减排工作的开展。
依靠科技进步,大力推进节能技改工程。在"十一五"期间,舞钢公司采用多项先进的技术,推动节能减排工作的开展。一是天然气替代重油,提高了锅炉燃烧效率。2006年,舞钢公司先后对22t/h锅炉、16t/h锅炉实施了油改气。与改造前相比,仅22吨锅炉燃烧效率就提高15%以上,年节省费用1000余万元。二是天然气替代水煤气,进一步改善了能耗指标。2009年到2010年4月底,舞钢公司完成了一轧钢一座推钢式加热炉、一座步进梁式加热炉及9个均热坑的节能改造工程。三是电炉余热利用。舞钢公司有4台100吨超高功率电炉,为实现环保达标和烟气余热利用,配套建设余热利用系统,采用余热蒸汽取代快速锅炉抽真空,每天节约天然气3万立方米左右。自今年3月底,余热锅炉回收利用工程已全部建成投产。仅油改气及余热锅炉回收利用两项大的技改项目,在今年4月初到7月底的生产中,就节约费用近5000万元。另外,油改气及余热锅炉回收利用技改项目,经国家发改委委派权威投资评审专家评审后,出据了舞钢节能技术改造项目节能量审核报告,共获得国家财政奖励基金1525万元。
为加强能源攻关,今年年初,舞钢公司成立了能源攻关队,分成水、电力、煤气、氧气、蒸汽5个攻关小组督促各单位降低能耗。在日常生产中,舞钢公司能源攻关队严抓各项能源介质管理,对各主体厂用水、用电、用气设备进行普查,对设计不合理、"大马拉小车"的情况进行了专项改造,成效显著。例如,水系统攻关小组对动力厂6号泵站7系统的高压泵进行了改造,把500千瓦的电机改为200千瓦的电机,1小时节约近300度电耗;电力攻关小组结合目前生产情况,对动力厂一总降、三总降的变压器容量与实际生产不匹配的情况进行研究,制定了改善方案,把一总降的变压器由31500KVA改造成16000KVA,三总降的变压器由16000KVA改造成10000KVA,年可直接减少基本电费500余万元;结合一炼钢1台电炉生产的实际情况,能源攻关小组制定变压器替换方案,方案实施后年可节约基本电费320万元。